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水煤浆气化炉托砖板损坏原因分析及处理措施【1】
水煤浆气化炉托砖板损坏原因分析及处理措施
张希海 徐延梅
(山东华鲁恒升化工股份有限公司)
摘要:水煤浆气化炉是水煤浆加压气化装置中的关键设备,本文着重介绍托砖板部位损坏情况及原因分析,并提出改进方案。
关键词:气化炉、托砖板、裂纹、腐蚀、结构改进
气化炉是水煤浆加压气化装置中的核心设备。水煤浆经高压煤浆泵加压后进入工艺烧嘴煤浆管,空分来的高压氧气经调节流量后分别进入工艺烧嘴的中心管和环管。水煤浆与纯氧通过气化炉顶部的工艺烧嘴喷出后充分混合、雾化,在气化炉中发生部分氧化反应。
反应在6.5MPa(G)、1350~1400℃下进行。气化反应在气化炉反应段瞬间完成,生成CO、H2、CO2、H2O和少量CH4、H2S等气体。离开气化炉燃烧室的热气体和熔渣进入气化炉下段激冷室,被水淬冷后温度降低并被水蒸汽饱和后出气化炉。
我公司在运行中,发现燃烧室底部的托砖板产生严重裂纹、托砖板上翘、密封面腐蚀等问题。托砖板上托锥底砖,下与激冷环连接,如果产生问题势必影响气化炉的安全运行,为找出原因,并解决问题,我们进行了详细分析,采取了相应应急措施,并制定了详细的改进方案。
1. 现状调查:
l 托砖板内径尺寸变大,造成底层砖尽1/2无法完好支撑,给砌砖带来难度;
l 径向方向产生大量放射状裂纹,其中三条裂纹开裂严重开口处宽约10mm,裂纹长度约17cm,其他裂纹开口明显,长度较短;裂纹造成托砖板强度降低,若裂纹继续扩展,会造成无法承受锥底及压差产生的力而坍塌,造成严重事故。
l 托砖板水平方向变形,由于开裂导致托砖板上翘,与连接的激冷环间形成宽约15mm开口;托砖板底面表面腐蚀,造成密封面凹凸不平。
l 由于托砖板变形,造成安装激冷环时,螺栓不垂直,激冷环安装十分困难;托砖板变形
2. 原因分析:
2.1 氢致应力腐蚀开裂与氢致开裂
由于钢材在高温高压氢气环境下操作时,氢气扩散侵入钢材中,当冷却过程中,由于氢来不及从钢材中向外释放,钢材内就会吸入了一定的氢,从而引发裂纹。氢致裂纹只要有氢致应力腐蚀开裂与氢致开裂两种形式,氢致应力腐蚀开裂主要与应力方向有关,氢致开裂与输入氢的压力有关,当输入压力较大时,才会产生裂纹。气化炉在实际运行时,托砖板处于燃烧室与激冷室交界处,温差应力、高压氢环境及高温烧蚀是产生裂纹的主要原因。
2.2 高温腐蚀
在气化炉燃烧室生成的粗煤气中除含有CO、H2、CO2和H2O等主要成分外,另外还含有H2S、SO2等微量成分,进入激冷室前温度1000℃以上,压力5.8~6.0MPa。托砖板法兰材料在高温氧化性介质(C02、H20等)中受热时,会造成氧化腐蚀。而高温下金属与H2S、SO2接触,则会造成硫化腐蚀。在高温、高压下,粗煤气中的氢会侵入托砖板法兰材料中与铁的不稳定碳化物Fe3C反应生成CH4,使钢基体平均含碳量降低,造成表面脱碳。
另外少量高压氮气会经过烧嘴、取压点进入气化炉中,在高温、高压环境下,氮气与氢气会产生少量氨。工艺气中C02、H2O和微量O2会催进氨对钢的腐蚀,反应式如下:
2NH3+CO2→NH4CO2NH2(氨基甲酸氨)
NH4CO2NH2→NH4++CO2NH2-
O2+2NH4++Fe→2Fe2++2OH-+2NH3
NH3+H2O→NH4++OH-
反应中的氨基甲酸铵对碳钢有强烈的腐蚀作用,使钢材表面的钝化膜产生破裂,并在此产生阳极腐蚀。
2.3 高温冲蚀
高温、高速的粗煤气携带着熔融态炉渣出锥底砖渣口后,在托砖板法兰内径处产生湍流,对托砖板法兰会产生冲刷、剪切作用,作用的结果是在托砖板法兰内孔处材料表层转化为表面变形能,从而造成托砖板法兰材料的冲蚀、剥离。
气化炉在实际操作过程中,有时会出现渣口挂渣和下降管挂渣甚至堵塞现象,造成燃烧室与激冷室间压差升高现象。当渣口挂渣时,出燃烧室介质流速应比正常要高,从而对托砖板法兰造成的冲蚀、剥离作用要厉害。下降筒堵渣后,因阻力变大,也会加剧介质在托砖板法兰处的湍流。
3. 采取措施:
3.1 临时措施:
参考气化炉的燃烧室结构图进过分析,锥底锥底托砖板承受两部分力,一为部分锥底砖的重量约1400Kg,另一部分为气化炉运行时渣口砖表面的压力:即压差0.04Mpa/㎡×水平有效面积0.52㎡。由以上可计算气化炉正常运行时托砖板实际承受的压力为0.68Mpa/㎡。考虑到托砖板厚度为86mm,若控制裂纹不再扩展,可以承受以上压力。
另外影响安全运行的重要因素就是该部位的密封。托砖板虽然底部腐蚀比较严重,但是靠近螺栓部位比较紧固,密封面比较完好,同时该部位压差比较小,只有0.04Mpa,完全能保证密封。
考虑到以上因素,我们采取以下措施:
l 用钢丝刷打磨干净托砖板表面,对裂纹进行着色检测,找出裂纹末端位置。然后在裂纹末端沿裂纹发展方向打Ф6mm的止裂孔,止裂孔要打透托砖板,然后孔内用Ф6mm的圆钢卯上,表面打磨平。止裂孔可防止裂纹继续延伸。
l 托砖板密封面打磨干净,涂抹高温密封胶。这样可以部分弥补腐蚀的密封面,同时增强外延密封面的密封性能。外延完好密封面宽度约40-50mm,通过以上处理完全能满足密封性能。
l 在托砖板内沿涂抹高铬浇注料,可以起到保护托砖板的作用,同时将翘起的开口填充,可有效阻止灰渣进入深入间隙,可以起到保护密封面和增强密封的效果。
3.2 结构改进措施:
为了彻底修复托砖板,我们确定更换新的托砖板。考虑到托砖板处的运行环境十分恶劣,托砖板直接暴露在工艺气环境下,承受高温、高压、高流速的腐蚀性介质的影响,任何金属长时间在这种情况下,都免不了出现裂纹、腐蚀等缺陷。首先我们确定,扩大托砖板内径尺寸,在内测砌筑一层高铬耐火砖,将托砖板与高温气体和炉渣隔离,可以有效降低冲刷、腐蚀及托砖板温度。
另外托砖板内侧即使有一层高铬耐火砖保护,由于传热和密封性等因素,托砖板避免不了收高温和氢腐蚀等影响而产生裂纹,进而发生变形。为有效解决该问题,我们板托砖板做成两部分,在内侧增加一内环,即使内环开裂,也不会继续往后扩展到,进而避免变形的产生。
具体结构如下:
结构改进图
I 局部结构图
4. 运行效果:
4.1 临时措施效果
运行一周期拆检该部位发现,通过采取以上,托砖板部位的裂纹、腐蚀等问题得到有效控制,裂纹、腐蚀未在继续扩展,密封面良好,未发现串气的痕迹。采取以上措施运行一年后检查,仍为发现裂纹、腐蚀继续扩展,密封良好。
运行后复检
经过几次检查后的效果看,以上措施起到了良好效果,有效控制了缺陷继续扩展,并且完全满足安全运行条件,为彻底检修赢得宝贵时间,有效避免了了生产损失。
4.2 结构改进效果
该结构已在二期的气化炉上使用,自开车至今已多年。通过检修机会多次检查托砖板,均未发现无裂纹、腐蚀、变形等缺陷。实践证明该结构效果良好。
5. 参考文献:
[1] 陈匡民. 过程装备腐蚀与防护[M]. 北京:化学工业出版社,2001. 60-72.
[2] 周夏;李祥华;孙新华;黄敏;谢春晖. 水煤浆加压气化炉托砖板法兰的维修. 《化肥设计》2006年 第04期 54页.
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1982年 籍贯:山东省德州市 2007年毕业于济南大学 学士学位
职称:助理工程师 从事公司的气化炉设备管理与维修工作
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